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承德 角方管此时可手动遥控调节阀大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。液位控制仪表系统故障分析步骤()液位控制仪表系统指示值变化到或时,可以先检查检测仪表看是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位,看液位变化情况。2接通电源,按操作规程启动设备。3取下控制阀上盖,在较低速度下,用手按下补油阀芯上端,排出液压腔内空气,直至无气泡排出。4调节安全阀至所需压力,两边压力应相等。5根据需要,调节电机转速,达到要求流量,正常运转。6试车必须达到下列要求:a.设备润滑情况良好;各部无跑、冒、滴、漏;控制阀工作正常;压力表及控制装置灵敏可靠;运转中无异常声响;连续运转试车时间2-4小时;各项性能达到设计能力或满足生产要求6.3验收检修质量达到本规程标准;试车符合要求;检修试车记录齐全准确;可按规定验收手续,移交生产使用。5整机阀门应行程检查。电动阀门应进行行程保护和力矩保护的调试,使行程和力矩保护的所有机构动作可靠、准确。调节阀、减压阀、节流阀、蝶阀等阀门上的指针位置应与实际阀瓣度的位置一致。6整机阀门应逐个进行压力强度试验和密封试验。但公称通径DN≤5mm的整体锻造阀门,可在生产工艺成熟和产品质量稳定的情况下,抽样进行强度试验,抽样数量为1%~15%,但不少于5个;抽样试验后有一个不合格时,应双倍抽样再进行试验,如仍有一个不合格时,应逐个进行强度试验。
热设备有了转机“九五”期间,因国营企业资金拮据,尚未兴起热设备更新 ,更由于外资企业的进入,国内热设备市场竞争白热化,使不少技术落后,经营不善企业濒临倒闭边缘。“十五”以来,大量民营企业的涌现,使设备需求大增,即使是低水平的设备也畅销无阻,救活了一批电炉企业。外资企业的进入和用户的高技术起点也使不少设备厂励精图治,不断提高自己的产品档次,赢得了用户。值得一提的是不少设备企业应用户要求采用 配套件和仪表,其中不乏产品使国产设备的可靠性有了明显改善,为热企业的技术改造和设备更新创造了好的条件。
公司注重基础管理,建有企业管理网络,工作现场实现定置管理,物流实现ABC管理,公司内部实行计算机信息化,生产技术进行微机管理,产品发工艺采用CAD、CAPP技术,公司不断坚持新产品研发和研制,投入技改资金,完善产品发,满足用户的不同需求。......
根据某一炉渣/金属模型确定炉渣成分后,在二次精炼中,应采用X射线萤光光谱仪在线分析炉渣的成分,必要时,应调整其成分,以避免由Ca和Mg引起的铝酸钙夹杂物的生成。在RH内,35min的脱气过程可使钢中夹杂物的特性发生强烈变化,如表7所示。表7RH脱气前后钢中夹杂物的特性变化炉号试样氧化铝比例/%铝酸盐比 前RH之后91913.浇注过程中夹杂物的控制对于轴承钢的浇注,应把重点放在:避免钢包和锭模之间钢水流的二次氧化;限度地避免钢水和耐火材料之间的相互作用;限度地避免钢包渣,保温剂或浇注保温渣的卷入。